攻堅(jiān)克難保生產(chǎn),立足崗位做貢獻(xiàn)——華錦集團(tuán)煉化分公司馬建紅事跡

華錦集團(tuán)煉化分公司加氫異構(gòu)車間主任馬建紅同志自參加工作以來,始終堅(jiān)守在生產(chǎn)一線,立足崗位,扎實(shí)工作,在車間管理工作上,他思路清晰,嚴(yán)抓細(xì)管,敢于擔(dān)當(dāng),沉穩(wěn)干練,積極團(tuán)結(jié)并帶領(lǐng)車間人員抓生產(chǎn)、保安全,保證了加氫異構(gòu)車間加氫裂化裝置和制氫裝置兩套裝置安全平穩(wěn)運(yùn)行。2016年1月,制氫轉(zhuǎn)化爐發(fā)生兩次爆管,轉(zhuǎn)化爐被定為華錦集團(tuán)重大安全隱患,裝置被迫低負(fù)荷特護(hù)運(yùn)行,造成氫氣供應(yīng)不足,給煉化分公司聯(lián)合裝置的高負(fù)荷安全生產(chǎn)帶來瓶頸。為了保生產(chǎn)、保安全:第一方面要解決氫氣供應(yīng)平衡問題,他提出了引化肥氫管線至制氫裝置PSA的入口改造項(xiàng)目,為了爭(zhēng)取早日完成改造項(xiàng)目,馬建紅同志帶領(lǐng)車間人員身先士卒、加班加點(diǎn),緊緊按照計(jì)劃節(jié)點(diǎn)完成各項(xiàng)工作,終于在2016年5月15日按計(jì)劃節(jié)點(diǎn)完成了化肥合成氫氣引氫項(xiàng)目,化肥氫的成功引入,使氫氣供應(yīng)基本達(dá)到平衡,保證了煉化聯(lián)合裝置能夠在較高負(fù)荷下運(yùn)轉(zhuǎn)。第二方面要保證轉(zhuǎn)化爐低負(fù)荷安全運(yùn)行,為此,他從多方面對(duì)裝置進(jìn)行細(xì)入分析,與車間管理人員、班組人員探討,研究制定了制氫轉(zhuǎn)化爐運(yùn)行特護(hù)方案。第三方面要研究制定轉(zhuǎn)化爐檢修方案,為了消除制氫轉(zhuǎn)化爐隱患,公司決定在同年8月份對(duì)制氫轉(zhuǎn)化爐進(jìn)行檢修更換爐管,由于檢修準(zhǔn)備工作時(shí)間短、檢修任務(wù)重,為了能夠順利完成轉(zhuǎn)化爐檢修,面對(duì)及其繁重而緊迫的檢修任務(wù),馬建紅同志帶領(lǐng)車間人員發(fā)揚(yáng)敢打硬仗、連續(xù)奮戰(zhàn)的精神,克服8月份高溫酷暑、暴雨等困難,加班加點(diǎn)、連續(xù)奮戰(zhàn),一連十幾天不回家,堅(jiān)守在工作崗位,更換了轉(zhuǎn)化爐176根轉(zhuǎn)化管和轉(zhuǎn)化催化劑,終于提前4天完成了制氫轉(zhuǎn)化爐檢修任務(wù)。同時(shí)由于化肥合成氫氣的成功引入制氫PSA,在制氫轉(zhuǎn)化爐停工更換轉(zhuǎn)化管期間,確保了加氫裂化裝置的連續(xù)運(yùn)行,避免了因制氫裝置停工而引起的氫氣不足,造成加氫裂化裝置、連續(xù)重整裝置、芳烴抽提裝置和硫磺回收裝置四套裝置的停車損失。
2016年,馬建紅同志帶領(lǐng)車間人員出色完成了兩次航煤20000噸試生產(chǎn)任務(wù)。由于航煤產(chǎn)品質(zhì)量要求及其嚴(yán)格,又是首次正式生產(chǎn),因此生產(chǎn)航煤的任務(wù)非常艱巨,為保證生產(chǎn)的航煤產(chǎn)品質(zhì)量合格,他認(rèn)真組織航煤生產(chǎn)實(shí)施工作,從裝置工藝參數(shù)的調(diào)整和助劑的配制,對(duì)生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān),對(duì)車間技術(shù)人員和操作人員進(jìn)行責(zé)任分工,嚴(yán)格控制各項(xiàng)工藝指標(biāo),做到各項(xiàng)工作專人負(fù)責(zé),保質(zhì)保量圓滿完成了兩次航煤生產(chǎn)任務(wù),年底順利通過了國(guó)家航監(jiān)委的航煤生產(chǎn)資格認(rèn)證,獲得了航煤生產(chǎn)許可證,使我們擁有了生產(chǎn)高質(zhì)量航煤產(chǎn)品的能力和資質(zhì),拓寬了成品油市場(chǎng),同時(shí)在航煤生產(chǎn)上也積累了大量成功經(jīng)驗(yàn)。
2017年7月14日由于加氫裂化裝置SIS系統(tǒng)卡板故障,造成裝置重點(diǎn)關(guān)鍵設(shè)備加氫進(jìn)料泵、新氫壓縮機(jī)、注水泵、貧溶劑泵兩次停車,在事故處置過程中加氫裂化反應(yīng)器第三、第四床層發(fā)生飛溫,導(dǎo)致多臺(tái)高壓換熱器發(fā)生內(nèi)漏,裝置停工326小時(shí)進(jìn)行搶修。高壓換熱器檢修時(shí)間緊、任務(wù)重、困難多,為盡快恢復(fù)生產(chǎn),他帶領(lǐng)車間全體技術(shù)人員晝夜堅(jiān)守在檢修現(xiàn)場(chǎng),與施工單位及公司相關(guān)檢修人員24小時(shí)輪流作業(yè),更換了5臺(tái)高壓換熱器的墊片及部分密封盤,更換了高壓換熱器E-101A的管束,從裝置停車工藝處理、高壓換熱器檢修、裝置開車,僅用了十天時(shí)間,比計(jì)劃提前2天完成了高壓換熱器的檢修任務(wù),裝置順利完成開工。在加氫裂化裝置高壓換熱器檢修期間,利用聯(lián)合裝置負(fù)荷低,在用氫量較小的情況下,他還組織實(shí)施了對(duì)制氫裝置PSA系統(tǒng)程控閥進(jìn)行檢修,共檢修程控閥33臺(tái),檢修過程中發(fā)現(xiàn)5塔塔頂白鋼絲防護(hù)網(wǎng)脫落,分子篩吸附劑存在一定粉化現(xiàn)象,本次檢修解決了部分程控閥內(nèi)漏和卡澀問題,為裝置在下半年高負(fù)荷運(yùn)行打下基礎(chǔ)。
2017年8月和9月,在2016年航煤生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,馬建紅同志帶領(lǐng)車間人員又完成了兩次航煤生產(chǎn)任務(wù),由于有2016年兩次航煤生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn),在這兩次航煤生產(chǎn)時(shí),航煤產(chǎn)品調(diào)整合格時(shí)間由原來的24小時(shí),縮短到8小時(shí),航煤產(chǎn)量由原來的38噸/小時(shí)提高到42噸/小時(shí),通過嚴(yán)格控制各項(xiàng)操作指標(biāo)和助劑的配制,確保了航煤產(chǎn)品的質(zhì)量平穩(wěn)合格,并且在年底又順利通過了國(guó)家航監(jiān)委的復(fù)查驗(yàn)收。
馬建紅同志擔(dān)任車間主任幾年來,認(rèn)真鉆研車間裝置生產(chǎn)技術(shù),在裝置優(yōu)化工藝操作和節(jié)本降耗等方面做了大量工作,在裝置降低能耗方面他積極向員工宣傳源管理體系知識(shí),針對(duì)車間2017年能源目標(biāo)制定一系列節(jié)能降耗措施,他始終把精益管理和精細(xì)化生產(chǎn)、優(yōu)化工藝操作、節(jié)能降耗、減少浪費(fèi)作為車間的重點(diǎn)工作。通過他的長(zhǎng)期宣貫和引導(dǎo),車間全體人員也充分意識(shí)到能源管理體系的建立是實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗、保護(hù)環(huán)境、可持續(xù)發(fā)展的必要途徑,使車間的能源管理工作取得了顯著進(jìn)步,順利通過了2017年度的能源管理體系監(jiān)督審核。同時(shí)為了降低裝置能耗,他先后提出并組織實(shí)施了加氫裂化裝置新氫壓縮機(jī)無級(jí)量調(diào)節(jié)改造,投運(yùn)后大大降低了壓縮機(jī)電力消耗,每年可節(jié)約資金近100萬元。另外,他針對(duì)加氫異構(gòu)車間制氫裝置酸性水汽提塔T-101產(chǎn)生的凈化水,只有少量作為鍋爐給水回用,大部分外排或外送進(jìn)入公用凝結(jié)水管網(wǎng),造成一定浪費(fèi)這一問題,提出了對(duì)“制氫工藝?yán)淠彤悩?gòu)裝置做反應(yīng)注水”的節(jié)能技改建議,將外送部分凈化水改送加氫裂化裝置除氧水罐,作為加氫裂化裝置反應(yīng)注水使用,項(xiàng)目完成后每年節(jié)約51.6萬元(按最少計(jì)算6.15元/噸*10噸/小時(shí)*8400)。
幾年來,他主動(dòng)放棄了帶薪休假,無論是公休日還是節(jié)假日,他都每天堅(jiān)持到車間裝置查看裝置運(yùn)行情況,指導(dǎo)裝置調(diào)整,無論什么時(shí)間,裝置出現(xiàn)異常,他都首先到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)組織處理,確保了裝置安全生產(chǎn)。在遇到各項(xiàng)生產(chǎn)問題時(shí),他與技術(shù)人員、班組人員一同分析研究問題,制定解決方案,在工作中,他把豐富的工作經(jīng)驗(yàn)、操作技能毫無保留的傳授給技術(shù)人員、班組人員,培養(yǎng)出了一批優(yōu)秀的技術(shù)員、班組長(zhǎng)。在他的帶領(lǐng)下,車間工作和諧融洽,全體人員上下一心,擰成一股繩,為車間的安全穩(wěn)定生產(chǎn),為華錦集團(tuán)的發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。